Dans un atelier de soudage automobile allemand à Sao Paulo, au Brésil, une grue à double poutre de 100 tonnes est soudainement tombée en panne:
Phénomène de défaut: Le principal mécanisme de levage a échappé hors de contrôle et le moteur de voyage du chariot a brûlé
Impact: Arrêt de la ligne de production, 85 000 R $ (environ 160 000 $) par heure
Défis environnementaux: température de l'atelier 42 ° C + corrosion de gaz de soudage acide
Réaction d'urgence de 4 heures
L'équipe de service locale arrive avec des caméras d'imagerie thermique FLIR et des analyseurs de vibration
Diagnostic préliminaire: Valve hydraulique de frein bloqué + panne d'isolation motrice (causée par une humidité à 90%)
Réparation critique de 48 heures
Parties défectueuses | Mesures d'urgence | Solution à long terme |
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Frein de levage principal | Activer temporairement la plaque de frottement de rechange | Remplacement du frein humide de qualité de protection IP65 |
Moteur de voyage | Appeler pour des pièces de rechange de Rio de Janeiro en collaboration | Enroulement d'isolation de la classe F améliorée |
Câble de commande | Liaison des lignes de blindage temporaire | Utilisez plutôt un câble de type Cy résistant à l'acide |
Protection contre la corrosion
Tous les boulons sont remplacés par de l'acier inoxydable A4-80
La boîte à jonction est remplie de gel à l'épreuve d'humidité 3M Scotchcast
Modification de dissipation de chaleur
Le moteur est équipé d'un ventilateur de débit axial EBM allemand (le volume d'air a augmenté de 40%)
Pompe de circulation de sauvegarde parallèle pour le système de refroidissement d'huile réducteur
Conformité et autorisation des coutumes rapides
Prioriation Couvrage des douanes avec des pièces de rechange certifiées brésiliennes Inmetro
Le personnel de maintenance maintient le certificat d'opération de sécurité mécanique NR-12
Conseils préventifs
Élimination hebdomadaire du système de refroidissement forcé (pour la saison sud-américaine du peuplier)
Le cycle de remplacement de l'huile hydraulique de frein est raccourci à 800 heures (50% de la norme d'usine d'origine)
Temps d'arrêt: Réduit de 72 heures à 51 heures
Contrôle des coûts: Économisez 19% des tarifs grâce à des pièces de rechange en entrepôt lié
Amélioration ultérieure: Installez le module de pré-diagnostic du système de conduite Siemens S120
Les étiquettes d'alerte technique en portugais sont obligatoires
La priorité est donnée aux pièces de rechange certifiées localisées (telles que les cordes de fil certifiées selon ABNT NBR 14753)
Pour l'humidité de la saison des pluies, la graisse de polyéther (compatible avec l'huile minérale) est recommandée.
- Budi Santoso, responsable de l'ingénierie, port de Semarang